凉水井煤矿矸石充填实践复盘:日处理量突破5000吨的工艺演进与效能对账
专业图经

凉水井煤矿矸石充填实践复盘:日处理量突破5000吨的工艺演进与效能对账

一句话回答: 凉水井煤矿通过实施“双磨双泵、高位连续剪切制浆、井下多分流管网覆岩隔离注浆”的技术改造,成功解决了制浆流道结垢和长距离压差憋泵等设备级痛点,实现了煤矸石日处理消纳量稳定突破 5000 吨的工业化运转,吨矸综合消纳成本优化至 26.5 元,为中大型矿井提供了一套可复制的矸石绿色充填效能标杆。

张洁贞
张洁贞 绿色矿山充填与矿业信息化顾问

适用读者: 矿企分管生产副总经理、矿长、充填办主任、机电动力科长、选煤厂厂长、充填站现场技术员

作者: 张洁贞|中矿天智信息科技(徐州)有限公司|凉水井煤矿充填工程技术联合攻坚组

---

核心视点:

凉水井煤矿作为神东矿区骨干矿井之一,年产原煤达 800 万吨,洗选矸石日均产量达 4000 至 5500 吨。在“无废城市”与“应建必建绿色矿山”政策双重倒逼下,地表排矸场地审批彻底关停,矸石的矿内无害化消纳成为决定矿井是否能持续高产的生命线。本篇复盘报告将客观揭示凉水井充填项目从一期“小流量间歇注浆”向二期“大流量全自动智能连续制浆”工艺演进过程中的技术阵痛,详细展示流体动力学摩阻计算本构及运行设备对比,为行业同行提供最真实的工程数据与决策参考。

一、 凉水井煤矿生产现状与固废消纳初始痛点

凉水井煤矿地表浅部广泛发育萨拉乌苏组含水层,下部主采煤层平均采高 $4.5 \text{ m}$。

  • 初期痛点(一期工艺):一期注浆系统采用传统的“简易搅拌桶加压制浆—小通径直降管道下井”工艺,设计日消纳量仅 1000 吨。在实际运行中,由于搅拌桶剪切力度不足,粗矸石颗粒时常漏网,导致下井弯头处高频憋泵堵管,平均每周停产通管达 3次以上;且由于料浆浓度($≤ 52\%$)过低,井下失水量巨大,浆体大量窜流至综采工作面,被安监部门多次责令停产整改。一期消纳量严重滞后于洗煤厂产矸速度,地表矸石周转库频频爆仓,成为卡死产能的“绊脚石”。

---

二、 日消纳5000吨“双磨双泵”工艺流程与系统改造型式

为彻底扭转被动局面,2025年下半年起,凉水井煤矿联合中矿天智与中国矿大技术专家组,对系统实施了全方位的“双磨双泵、变频重力自流辅助输送”工艺改造。

2.1 升级后的二期工艺流程

  1. 多级湿法研磨回路:洗选后的矸石($≤ 150 \text{ mm}$)经振动给料机送入重型颚式破碎机初破至 $≤ 20 \text{ mm}$。随后,均质物料进入两台并联的 $MQG2.4 \times 4.5$ 型溢流式球磨机进行湿法研磨,研磨介质为不同级配的钢球(填充率 32%),研磨过程中在线补充洗煤废水。
  2. 高效分级旋流回路:球磨出料进入分级砂泵,送入一组并联的旋流分级器。分级器溢流物(中值粒径 $D_{50} ≤ 0.074 \text{ mm}$ 占比大于 82%)作为合格浆料自流进入搅拌大罐;底流粗颗粒自动返回球磨机重磨,形成闭路循环。
  3. 高剪切双液连续混配搅拌大罐:设有两个有效容积为 $1000 \text{ m}^3$ 的立式连续剪切搅拌大罐。大罐配备变频多层桨叶(转速 $45 \sim 75 \text{ rpm}$),保证大仓储容量料浆的流态稳定,不发生静置离析。
  4. 高压双缸活塞变频泵送:配有两台并联的工业大流量双缸双作用液压活塞泵,额定排出压力 $10.0 \text{ MPa}$,额定排量达 $180 \text{ m}^3/\text{h}$。利用活塞的刚性推力将高浓度($62\% ± 1.5\%$)浆体源源不断地泵送入井下多点分流阀箱。
凉水井煤矿双磨双泵连续湿法球磨研磨工艺流程示意图
图1:凉水井煤矿二期智能化大宗矸石球磨分级—大容量高位连续搅拌制浆工艺流程图

---

三、 大流量连续制浆水平管路流体动力学摩阻降计算

在日消纳 5000 吨的高频泵送状态下,必须精确掌握浆体在输浆管路中的水力压降(Frictional Pressure Drop)\Delta P_f,防止工作压力超越活塞泵与管壁的抗拉安全红线。

3.1 宾汉体水平管道沿程摩阻计算公式

大排量下浆体在粗糙管道中的阻力降可由修正的 Buckingham-Reiner 方程进行求解计算:

\frac{32 \eta_p v}{D^2} = \frac{\Delta P_f}{L} \left[ 1 - \frac{4}{3} \left(\frac{\tau_0}{\tau_w}\right) + \frac{1}{3} \left(\frac{\tau_0}{\tau_w}\right)^4 \right]

其中:

  • v 为浆体在管道中的平均流速(设计中值取 1.55 \text{ m/s});
  • D 为输送管道内径(特制超强耐磨钢管,外包高密度聚乙烯护套,内径 D = 150 \text{ mm});
  • η_p 为料浆的塑性黏度(\text{Pa}\cdot\text{s},实测稳定维持在 0.18 \sim 0.28 \text{ Pa}\cdot\text{s});
  • τ_0 为浆液屈服应力(\text{Pa},通过控制配料级配稳定在 22 \text{ Pa} 左右);
  • τ_w 为管壁切应力(\text{Pa}),与沿程压力降的关系为:
\tau_w = \frac{\Delta P_f \cdot D}{4 L}

利用该偏微分方程在 SCADA 系统中进行实时数值求解,即可在线反演出当前管路各段的沿程摩阻。若计算得到的局部 \Delta P_f / L ≥ 0.55 \text{ MPa/100m},系统判定该段管壁有结垢缩径隐患,自动触发高频冲洗。

---

四、 改造前后的工艺性能与运营经济对账

凉水井煤矿二期工程改造的成功,直接反映在系统的年处置能力和吨矸处置成本的断崖式下降上。

4.1 改造前后关键工艺指标对比

下表列出了一期与二期系统工艺参数的实测对比:

工艺与经济指标 一期简易系统 二期升级智能双磨双泵系统 性能提升幅度与改造收益分析
平均日消纳量 (吨/天) $1200 \text{ 吨}$ $5200 \text{ 吨}$ 提升 333%;完全吃掉洗煤厂日产矸石量,实现地表零外排
料浆稳定质量浓度 (%) $50\% \sim 53\%$ (易分层) $60\% \sim 64\%$ (高度均质) 浓度提高 10个百分点,固结体强度提升 2.5倍,井下涌水量减少 70%
年憋泵堵管事故频率 148 次/年 (停机修筑频繁) 8 次/年 堵管率暴跌 94.6%;每年节省清管抢修工期工时费达 120 万元
平均弯头磨损寿命 (月) 1.5 个月 (频繁穿孔溢浆) 12 个月 (内壁超硬陶瓷贴片) 管道使用寿命延长 8倍,大幅消除井下意外窜水和突浆环境事故风险
吨矸综合消纳成本 (元/吨) 48.5 元 26.5 元 成本降低 45.3%;得益于全自动PLC控制节约人工以及直管重力势能节电
重型活塞注浆泵与机电变频器柜特写
图2:充填站大泵房内,大流量高压工业柱塞注浆泵与机电变频驱动控制柜区

4.2 凉水井项目的绿色税收减免与“绿色资产”收益对账

除运行成本下降外,凉水井项目还成功对齐了 2026年多项绿色优惠政策:

  1. 煤炭资源税减免对账:凉水井年产 800 万吨煤炭中,有 280 万吨源自充填工作面,平均吨煤税基售价 600 元。依据充填减征 50% 资源税政策,年减税金额达:
280 \times 600 \times 6\% \times 50\% = 5040 \text{ 万元}
  1. 环保税免征:年封存消纳 150 万吨矸石,按 5 元/吨免除环保税,年节省 750 万元
  2. 综合对账结论:二期项目总投资 4800 万元,在运行第 10 个月即通过税收返还与运行费节省实现了全部投资回本,使矸石充填从“环保成本包袱”变为了矿井的“利润倍增器”。

---

五、 二期系统日常监测主控参数速查表

为保证双磨双泵大流量输送的力学安全,制浆站与井下阀组操作规程规定了以下日常巡检参数指标:

监测位置 主控物理量(传感器) 工艺设计标准 额定报警上限 数据检测精度 报警三级响应程序
球磨机排料口 超细旋流分级器压力 $0.15 \sim 0.25 \text{ MPa}$ $≥ 0.35 \text{ MPa}$ $± 0.01\text{ MPa}$ 压力超限说明给矿浓度大,PLC 自动调大给水旁通阀稀释 5%
活塞泵出口阀箱 泵送瞬态脉动压力 $3.0 \sim 6.0 \text{ MPa}$ $≥ 8.5 \text{ MPa}$ $± 0.1\text{ MPa}$ 瞬态压力超限,启动泄压安全卸荷电磁阀,浆体直通地面应急池
搅拌大罐仓 料浆仓储液位高度 $2.0 \sim 8.5 \text{ m}$ $≥ 9.0 \text{ m}$ (溢流预警) $± 0.05\text{ m}$ 液位超限,SCADA自动限速前级球磨进料,并启动2号泵双泵分流井下
直井底阀箱 井下多分流管分配动压 $2.0 \sim 4.5 \text{ MPa}$ $≥ 5.5 \text{ MPa}$ $± 0.1\text{ MPa}$ 压力超限说明孔底岩层阻力大,自动切换至相邻空闲定向孔注浆
技术团队在凉水井充填现场总控室进行系统运行会商
图3:充填项目验收总结会上,矿井高层与技术专家组对二期高消纳率及税收返还账本进行联合审计

---

六、 连续泵送运行典型工程异常与“机电机理整改”预案

在日处理 5000 吨的高负荷下,设备的高频冲磨不可避免,必须建立科学的异常整改检修预案:

6.1 水平输浆管道在变径折角弯头处发生“穿孔溢浆”事故

  • 引发原因:浆体在高流速($≥ 1.8 \text{ m/s}$)和高压力($≥ 5.0 \text{ MPa}$)下,矸石硬质砂岩微粒对管道折角弯头内壁形成强烈的“气蚀与水力剪切冲刷磨损”,导致弯头壁厚在 2个月内由 12mm 磨穿,浆体高速喷出。
  • 应急闭环整改规程
  • 紧急停泵截流:中控 SCADA 检测到流量变送器数据异常(进出口流量不平衡),在 15秒内一键切断液压泵,开启反冲水阀冲洗管内料浆,降低管壁残压为零。
  • 地表污染隔离:环保突击队迅速使用吸浆材料和防渗土工膜封堵泄漏点下方的冲沟,防止矸石浆体沿雨水沟流入矿区绿化绿化带。
  • 整改防磨弯头工艺:拆除破损弯头,升级安装“内衬超硬碳化硅自蔓延耐磨陶瓷复合弯头”(莫氏硬度 9.0)。在管网布置上,将原 $90^\circ$ 直角弯头全部整改为 2个并联的 $45^\circ$ 大弯弯头(弯曲半径 $R ≥ 1.5 \text{ m}$),从流体力学上减缓液流对管壁的冲击角,消除局部湍流气蚀磨损。

6.2 工业液压活塞泵突发“安全起跳溢流憋泵”事故

  • 引发原因:井下注浆钻孔底部遇到断层带岩层挤压变形,导致注浆裂隙通道闭合,孔口反压瞬间飙升突破液压系统溢流阀安全设定值($8.5 \text{ MPa}$),液压油路旁通溢流,主泵憋停。
  • 应急闭环整改规程
  • 开启旁通泄压:中控联动关闭注浆孔井口截止阀,开启旁通释压阀,将水平管路内残存浆液排入底板低压自流槽,彻底释放管路弹性积蓄压力。
  • 开启地面应急调和循环:使活塞泵与地面搅拌大罐构成“内循环”低压自流泵送,保持管路内料浆处于动态流动状态,严防停泵引发静置沉降结管。
  • 注浆孔层位定向分支施工:调用定向钻机对发生岩层变形的注浆孔进行“侧钻定向分支孔”施工,分支点向上跳跃 5米,绕过断层剪切变形带,重构孔底流体运移通道。

---

七、 总结与大宗固废消纳矿井长青指南

凉水井煤矿矸石充填系统日消纳突破 5000 吨的成功复盘,证明了在中大型高产矿井中,只要技术路径正确(球磨级配分级+高位搅拌+大流量活塞大泵),大宗矸石井下消纳不仅技术可行,更能创造丰厚的税收返还经济净产出。

对于有志于实施大宗固废井下充填的矿业集团,长远行动指南应牢牢抓好以下三条机电与生产管理主线:

  1. 把好矸石“粒径级配”第一关:球磨机的出料旋流分级器筛网是保证管道不发生机械堵塞的命脉,必须将其纳入每周一的强制检修换新卡片中。
  2. 充分论证水平沿程摩阻与弯头水力流动阻力降:系统扩容(如日产量由 1000吨升至 5000吨)时,切忌盲目加大高压泵扬程,而应通过管径增粗(如由 100mm 增至 150mm)、采用长半径弯头等流体力学阻力降手段实现低阻安全输浆。
  3. 强化充填数据与资源税减免台账的数字审计:将充填SCADA的“单孔累计注浆吨数”与地磅单、洗煤厂电表计量及减税申报单深度绑定,用无可辩驳的数字化证据锁死企业合规利润,实现长青发展。